本帖最后由 zhuxiaoliang 于 2012-12-1 16:55 编辑
不怕砖,想用砖和水盖楼。没发错论坛,这恐怕有史以来最长的帖子。
此贴的起因:
说来话长,大概是两年前的事吧。无意中来到论坛,内心的感受我想大家是一致的就不多说了。寻遍商家和淘宝筒子也大概如此。山寨及国外的也不过如此,于是萌生了自己做的想法。坛子里纸做手电的就是本人。后来用合金自己设计制作了一个,随身携用。算是原创吧。本人才疏学浅顾对任何筒子不敢做评论,那是人家的东西。我只追求自己的东西,求人不如求己。既然买不起精品可我做得起自己的精品。比如说要亮度,led是你商家的吗?(我并无贬低谁的意思)造型设计,加工水准及细节处理更如厨子一样众口难调。更主要的我买不起品牌的。但是我相信自己可以做出甚至超过他的。成本会很高,但会比卖的价格低很多。工艺方面可解决,不可解决的可代替 。
开始时只想做个很亮的手电,由于材料有限就用纸做了一个,效果还不错便一发不可收拾,用纸做了好几个。后来就不再单一追求亮度了。发挥自身所长想自己设计一款造型漂亮切实用的手电。初步画图纸找人加工(这个过程以后细说),做出来后发现并不完美。从设计的合理性及造型上都需要完善,可再做机加工处理很是麻烦。加之其他用途更需要一套综合性设备,于是一个不切实际的想法诞生了---自己造床,且不是一个功能单一的金工床。
真是无知者无畏。此事想法简单但实施难。
对于只会简单修自行车的人来说就是笑话。但让人笑话的事已经不是第一次了,我唯一不缺的是不知天高地厚的自以为是的心态。大不了再让人笑一次。
又忙了几天,貌似简单的活不好干。有时一整天也只是加工一点,要不就是设备达不到精度或是占用着,更主要的是自己不会请别人帮忙。今天在加工点打排眼就无法保证精度,后又上铣床修正。虽然可以了,但是太惨了。造床的路还很长,现在估计有三分之一吧。
近几日忙于加工了,发了几张现场的相片。惨不忍睹的就不发了,大致有了一些眉目。后面的事不好解决,电机的调速问题。初步想280---2800转,10倍间的变速而不用变频器怎么办?很是头疼。小床容不下过多的结构,慢慢想吧。幸好做了最长帖子的心理准备。
所有的活陆陆续续自己干吧,求人不如求己。省的以后走弯路。主轴变速做五级吧,考虑到转数够用了就不在妄想完美了。
从石家庄回来后就没干.昨天干了一天结构部分,大部分主要的干完了,但细致的小件还有很多.同时也反映出当初在设计中的问题,现在陆陆续续的随做随改.比如加工半径以前是可以做到50的,但现在由于增加了旋转台的功能就只能加工30左右了.二者的弃留两为其难.主轴由于变速问题待加工,主要是精度要保证还是让别人干吧.还有部分功能要在这个基础上加上,现在看来要干更长的时间了.
这么长时间依然在闭门造车,虽有进展但是速度却越来越慢。先前的加工半径的问题现在理论上可以做到60mm了甚至可达到70mm。也就是说手电可以做出100mm的大头玩远射了。托板刀架在动态中旋转是为了做出曲线造型。结构是出来了但在没有试车前也只是停留在理论上的。如果可行的话自制的手电将不再受光杯的制约,可以自己做各种规格的光杯了。代价就是N多次的浪费材料资金和时间,或许成功或许失败。说实话,现在我是越来越没信心了。但事以至此开弓没有回头箭,只有干下去。主体部分大致是这样了,主轴如用现在的3倍塔轮速度太高。因法兰盘要自宫一下,还是做5倍变速吧。另外铣的功能是一体还是分体也在犹豫中。因受家中地方所限还是偏向于一体的。不能把工作面高的太大,况且我又不是专业的。
12月6日在机加工的地方干到天黑回家,路过红旗地道时无灯。地道内的路面是新铺的,黑黑的路面架上潮湿的天气。于是把R5开开,视觉上很不舒服。高亮低亮都不行,只是刺眼的效果。再一次验证了LED的显色性。于是想床子做好后还要做个泡子的(这是个伏笔)。
2012年元旦将近,又要忙些日子了。说实话一到年节我们就掉层皮。底下的人挣钱我们被罚钱,加班没有加班费。一天近14个小时。这一行是好汉不乐意干,赖汉干不了,公司多黑暗?你来试试看。这就是男怕入错行,女怕嫁错郎。不知有没有同感的兄弟。
言归正传,整机现在还没装电机。先把机头定位,主轴和法兰完工。下一步是卡盘和主轴的同心安装。这是至关重要的。不能外加工,否则很难保证同心。(当然花钱的除外,但我没钱。)组装前担心的是机子整体强度不够。本来就是加工软金属的,45号钢之类的怕啃不动。但试了试没问题,稳定性自我良好,可以复制了。啃了下法兰1mm左右,打表一量50,心中那个高兴。千分表准吗?换百分吧,是5.出乎想象。因为原来是10--20的误差就满足了。这还是用手硬啃出来的,如果正常车削很有可能到2-3丝效果。那我就乐疯了。
机子是越来越沉,有点搬不动了。今天电机的带轮配上了,不过变速太小,以后自己再车一个。顺逆开关也有了,不会接线,正在找资料尝试,可别接错了烧了电机。
2012年的春节前夕终于将小床的主体功能完工了。两年的梦想初露端倪。电机安装到位,变速没有达到当初的设想。本想先加一个皮带轮将法兰同心车好后再变。但在试机的时候发现近千转的速度无法自宫。可能是床体强度的原因吧。我自己是个外行,根本就不懂机械知识,一切都是摸索着干的。当把速度减到300转时皮带又断了(因为没做皮带调紧功能只好临时自己做了条代替的)。在没有办法的情况下只好用手一丝一丝的车法兰了。好几天后车好了法兰。手上的泡都磨出来了。天不负有心人,调试后卡盘安装上了。试车工件打表2丝误差。知足了。对我来说已经是很不容易的事了。后面的事还很多,顶尖没做,分度未加上。还有锯面及上面的分度。这些都要陆陆续续加上。现在小床的加工范围已经初步达到了当初的要求,最大旋转半径70mm,工件长度300mm。精度自己满意。严格的说算不上有精度,大家别笑话。做手电也许是没为题了。但有些外形上的加工还是有所限,所以此床到现在算是完工40%吧。同时还有转速问题待解决。自己什么都不懂,慢慢试着来吧。
2012的年是过完了。年里没法大动干戈地干活,先把锯,刨的功能结构加上。台面的定位,角度的调整,某些部位的焊接(焊接要谨慎,因为应力的变形会造成不必要的后期加工)。过完年再把台面线切割一下,木工的某些活就算可以在此机上实现了。严格的说一机多用并不好,但这也是权衡各种条件后才不得已而为之的。
正月十五, 能不能算是天意。今天去加工回来的路上顶风到了刘家房子一趟。看上了个台钻,如果当台钻在家里用大小很合适的。但是我要放到小床上和卡盘配合使用就大多了,不合适。问了问其他人,老板想起有一个小架子。拿出后让我大喜,只可惜没电机,没夹头,不过没关系,之前一直想DIY个台钻在小床上用,电机,夹头都有。其实市面上也有小的合适的200元左右的小台钻,但很质疑质量。这个架子我在论坛上见过,老东西了。自我感觉精度和强度还好吧。拿下。回家后拆之,立柱30实心的,机身看着很结实,只可惜主轴是不是细了点,但有了它即使后期再改也很方便了。
小床到今天大的部件和构造基本是有眉目了,感觉目标进了许多,如果台钻改造顺利应该很快进入调试阶段。
歇了一天的班,调了一天的床。不会也不懂怎么干,只按照自己的想法来干。保证三条光轴完全平行(不知对不对)。过程很简单,就是不断地打表拧螺丝调整。但这点活干了一整天。如果打表方法正确的话,那么小床的整体精度应该在2-5丝之内。但同时发现小床的整体强度不够,搬到阳台后再打表发现平行度有10丝的误差,只好垫平找齐以后才好了点。这让我担心以后干活时受力大了会不会还变形而影响精度。到今天为止小床基本干完了,分度卡块加上就能用,小钻一直没干,就差个小夹头了。夹头太小买不到。继续自己改。
有一段时间没干了,小台钻搞定。就是夹头小了点,夹4mm的铣刀没问题。最大到4mm。以后再做一个能夹16mm的,看精度吧。调完的床子又拆了,前天焊了个底座,50的角铁,想来更结实些。小钻本来想放在尾座上的,后来发现不合理。改在放拖板上比较好。这样就多了个动力刀头。而且也不麻烦。明天把尾座在加工一下。现在最大的问题又回到老思路上了,就是变速问题。电机舍不得换,因有锯的功能就不能转速低,但车的功能又不能转速高。这下可倒好,鱼与熊掌不兼得了。如做个变速箱工程又大了。
上午用了三个小时的时间把底座和床身安好了。时间费在导轨的安装上,四个螺丝不停地拆卸找平行度。到现在肩膀还隐隐作痛。明天有可能的话再装机头,找平行度又要一上午。那日拆开后用小称分别称了一下各个部件的重量,加起来在170斤以上,越来越干不动了。就一个人连个帮手也没有,许多部件是校对完了后不能再动的,真有点干不下去了。
调床的过程是繁琐的。不知道哪里不合适就要重来,可以说是牵一发而动全身。
今天把洗衣机的星形减速做了主轴的减速,总觉得哪里不对劲。可又说不出来。看着床子现在的样子现在知道有许多缺憾,电机应该用4级的或6级的,导轨再粗些并和机头是一体的。希望如有兄弟DIY时有所借鉴。
星形减速做好后思之再三决定不用了。把电机轴上重新做塔轮,按照主轴上的塔轮比计算了一下400,460,500,700转,好像差不多。因为这两天试车时300转车铝好像效果不好。但之前五六百转时还可以,于是认为时转速的问题,在论坛上学习了许久,才决定用上诉的转速。上午车出三档轮按上再说。如果试车可以的话,小床基本完工了。 小车还在调试中,刀架又做了一个。先前的因加持不稳有些抖,同时也不方便干其他的活。 要做筒子丝扣的车制是避免不了的,但小床当初做的侯没有想出结构,主要是太复杂就想以后再说。现在看来是不行的,非要有这个功能不可。又是潜水又是制作,大致有了点眉目。现在最大的问题是车料时震纹很厉害。但以前没有啊。是刀没磨快?还是某些螺丝没上紧?还是其他原因?还要慢慢找。看来想开工干活还要很长时间了。 刀架做完了,比以前的那个好多了。对刀也省了不少事,不用加什么垫片。上午用尾尖打了一个近3*100mm的通孔,废了一段料,偏了许多。有调整了一下,正了。下一步赶紧收拾出工作面来。所有的精度基本满意,3-5丝。最大加工长度300左右。丝扣装置还没试,以后再说。前文所说震纹问题主要是刀不快,这两天感觉磨刀是门技术不比造床难度低。
前期的用附件车丝的办法不好用,如果是塑料件还行,但车金属的是真不行。当初偷懒没加上自动同步走刀为现在留下了隐患。并且再后加上更是麻烦。料在许久之前就买来了,迟迟未动工就是小床没有挑口操作。本来当初想没有就没有吧,许多正规小床不也是没有车扣的功能吗。现在后悔了,接着干吧。丝杆(正规丝杆还是买不起,依旧用螺杆代替),齿轮,往上加吧。但不方便干了。
车丝附件加上了,试车了几下。开始时不行,后来熟练了挺好用。当然,车的都是铝,材质比较软,好车。现在筒子开始加工了,图纸和实际出来的差别还是很大的。
陆陆续续筒子干了大部分了,与当初画的图是有很大出入的。图纸自己认为好看,实际干出来就又是一回事了。这是自己真正从设计到制作的一件东西,心中总想把它完美了,但在干的过程中不那么简单。出来的东西总要改改才像那么回事。于是就变成了“三边”工程---边干,边想,边改。比如,电池仓原来是想做电池架的,三节整体拿出后整体充电。但干完了后,就变成了仓内有三个定位槽,三枚电池像子弹一样装进去。为以后充电不便留下了麻烦。再比如,筒子的开关是侧面的。干完了发现因结构问题不能调光。还要在尾部再加一个开关。无意中变成了双开关,这是之前没想到的。测试后倒是感觉很实用。还有一处自己不满意的,也是怪自己手艺不到家。就是灯头与电路仓的连接口,本来挑扣很好,配合严密导热良好。可后来加工灯头内壁时伤到了丝扣一点,结果配合不那么严了,导热肯定不如从前了。所幸的是灯头参不参与散热不重要,因为电路仓足够大,算是独立实心的吧。下面的活基本没有大的了,还有一些小修小改的和装饰性的了。但有一个问题,就是要不要做阳极氧化成黑色?黑色肯定是好看,另外这么大个的筒子是白色的也不妥啊。但一旦做不好更麻烦了。还在纠结中。
日前去买硫酸,准备做阳极氧化着色用。可是不卖,要有公安局的证明才行。没有办法只好用草酸代替。以前根本就没做过这个东西,只是在网上差了些资料,不知道效果怎么样。十一备战开始了,没有时间准备做氧化反应,先放一放。
12月份了,第二个大头的玻璃磨好后就端详着这怪物。太大了,4*18650*2的结构。这是在后期突然想到的。当初只是4*18650,图画的尺寸也是这样。但做出后看看散热的体积感觉但只T6应该没问题,网上的成品还没这只大呢,人家的没事,我的也应该没问题吧。再有,4*18650为一组并联,单T6保证续航,需要超长时可8*18650并联。4*18650两组串联时是为了泡子准备的,7.2的超压给6V10--20W的泡子,将在这个筒子上也可使用。这就是前期所谓的伏笔。后来发现如果改HID也不是没有可能的。头够大,筒身内部空间也够。如果真是这样,那么三合一的筒子便诞生了。(待续)
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